純堿是利用精鹽水吸氨制成氨鹽水,氨鹽水與含二氧化碳(CO2) 的爐氣(煅燒碳酸氫鈉產生的混合氣體)和窯氣(煅燒石灰石產生的混合氣體)在碳化塔內反應生成碳酸氫鈉,碳酸氫鈉經煅燒而制得。
爐氣中不含CO,而窯氣由于焦炭或白煤在煅燒石灰的過程中不完全燃燒,而含有1%左右的CO.而爐氣和窯氣須經壓縮機壓縮加壓至0.29~0.37Mpa,才能送進碳化塔參與反應。爐氣或窯氣經壓縮后溫度會升高,達120℃左右,為了滿足生產上對爐氣和窯氣溫度不超過45℃的需要,爐氣或窯氣經壓縮后經中、末冷卻器進行冷卻降溫。再經中、末分離器進行氣液分離。中、末冷卻器和中、末分離器的底部均設有疏水管將其中的水引出以便連續生產。疏水管除引出水外,還夾夾帶有部分氣體。爐氣壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管中排出的氣水混合物中不含有CO,而窯氣壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管中排出的氣水混合物中含有大量的CO。
由于有些純堿廠家壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管有的直接在廠房內的地溝中外排,有的引至廠房邊地溝中直接外排,這樣就致窯氣壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管排出的氣水混合物中所含的大量CO散發到廠房中,從而導致廠房內CO含量超標。經用CO報警儀對某純堿廠正在外排的壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管排出口旁的空氣進行測定,其CO含量均在800ppm(折合約800mg/m3)以上,有的排出口甚至高達1500ppm,這時廠房內的CO含量高達150ppm,遠遠超過標準。這樣高的CO濃度,若是有人在排出口旁作業,時間稍長就會CO中毒(事實上,某廠已經發生過這樣的事故),而廠房內CO含量超標,成年累月在此上班的職工就會慢性CO中毒,導致職業病的發生。這是純堿企業壓縮機廠房CO超標的原因之一,也是最主要的原因。
純堿企業壓縮機廠房CO超標的另一個原因是:由于窯氣壓縮機系統內的管道、設備、閥門、法蘭等發生泄漏,含CO2的窯氣混合氣體必然會散發到壓縮機廠房內。由廠窯氣中含有1%左右的CO,這樣隨著窯氣泄漏進壓縮機廠房,其中的CO也散發到廠房內,導致廠房內CO含量超標。(楊平泉)
爐氣中不含CO,而窯氣由于焦炭或白煤在煅燒石灰的過程中不完全燃燒,而含有1%左右的CO.而爐氣和窯氣須經壓縮機壓縮加壓至0.29~0.37Mpa,才能送進碳化塔參與反應。爐氣或窯氣經壓縮后溫度會升高,達120℃左右,為了滿足生產上對爐氣和窯氣溫度不超過45℃的需要,爐氣或窯氣經壓縮后經中、末冷卻器進行冷卻降溫。再經中、末分離器進行氣液分離。中、末冷卻器和中、末分離器的底部均設有疏水管將其中的水引出以便連續生產。疏水管除引出水外,還夾夾帶有部分氣體。爐氣壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管中排出的氣水混合物中不含有CO,而窯氣壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管中排出的氣水混合物中含有大量的CO。
由于有些純堿廠家壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管有的直接在廠房內的地溝中外排,有的引至廠房邊地溝中直接外排,這樣就致窯氣壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管排出的氣水混合物中所含的大量CO散發到廠房中,從而導致廠房內CO含量超標。經用CO報警儀對某純堿廠正在外排的壓縮機的中、末冷卻器和中、末分離器疏水管排出口旁的空氣進行測定,其CO含量均在800ppm(折合約800mg/m3)以上,有的排出口甚至高達1500ppm,這時廠房內的CO含量高達150ppm,遠遠超過標準。這樣高的CO濃度,若是有人在排出口旁作業,時間稍長就會CO中毒(事實上,某廠已經發生過這樣的事故),而廠房內CO含量超標,成年累月在此上班的職工就會慢性CO中毒,導致職業病的發生。這是純堿企業壓縮機廠房CO超標的原因之一,也是最主要的原因。
純堿企業壓縮機廠房CO超標的另一個原因是:由于窯氣壓縮機系統內的管道、設備、閥門、法蘭等發生泄漏,含CO2的窯氣混合氣體必然會散發到壓縮機廠房內。由廠窯氣中含有1%左右的CO,這樣隨著窯氣泄漏進壓縮機廠房,其中的CO也散發到廠房內,導致廠房內CO含量超標。(楊平泉)
